11月10日,在風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)二號稠油聯(lián)合處理站,隨著系統(tǒng)外輸泵正式啟動,凈化污水以每小時100立方米速度進入高溫反滲透膜工藝系統(tǒng),這標(biāo)志著高溫反滲透膜工程一期工程順利投產(chǎn)。
至此,困擾風(fēng)城稠油油田許久的污水回用難問題將得以解決。
由于風(fēng)城稠油油田采用注汽生產(chǎn)方式,因此生產(chǎn)現(xiàn)場每天會產(chǎn)生大量高溫污水。這些污水含有懸浮、礦化度、氯根等多重物質(zhì),成分復(fù)雜,不能任其排放。從2012年開始,風(fēng)城作業(yè)區(qū)開始嘗試將凈化污水作為流化床鍋爐用水開展循環(huán)利用。
該作業(yè)區(qū)目前在用燃煤流化床鍋爐共計4臺,采用“凈化污水+清水”混摻形式進行油田生產(chǎn)注汽。由于作業(yè)區(qū)污水礦化度達4715.9毫克/升,長期混摻運行致使鍋爐、注汽管線、井口及井筒出現(xiàn)不同程度的結(jié)垢情況,嚴(yán)重影響了鍋爐及油井安全運行。今年1月初,該作業(yè)區(qū)重32井區(qū)燃煤流化床鍋爐因爐管結(jié)垢,出現(xiàn)爆管現(xiàn)象,影響了油田生產(chǎn)安全。
為解決流化床鍋爐回用污水的問題,風(fēng)城作業(yè)區(qū)決定實施高溫反滲透膜工程,采用高溫膜除鹽處理技術(shù)進行流化床鍋爐回用污水的深度處理工作。
根據(jù)前期建設(shè)計劃,工程分兩期開展建設(shè):一期工程為建設(shè)處理能力為9000立方米/天的高溫膜處理裝置,包括一號稠油聯(lián)合處理站試驗流化床鍋爐供水3000立方米/天,二號稠油聯(lián)合處理站準(zhǔn)備投產(chǎn)的2臺流化床鍋爐供水6000立方米/天。11月10日當(dāng)天投產(chǎn)的即為一期工程;二期工程將根據(jù)回用污水水質(zhì)條件以及后續(xù)計劃,根據(jù)流化床鍋爐生產(chǎn)情況,建設(shè)處理能力為10000立方米/天的高溫膜處理裝置。
據(jù)了解,高溫膜除鹽處理技術(shù)的實驗研究歷時一年。前期實驗表明,經(jīng)高溫膜除鹽后,污水礦化度、二氧化硅及硫酸根指標(biāo)均優(yōu)于清水軟化水,其中污水礦化度由之前4715.9毫克/升降低至453.5毫克/升,二氧化硅由之前65毫克/升降低至1.2毫克/升,均低于清水軟化水40%;系統(tǒng)脫鹽率可達90%以上,產(chǎn)水率可達到70%以上,完全能夠滿足流化床鍋爐安全運行的用水要求。
風(fēng)城作業(yè)區(qū)副經(jīng)理魏新春表示,高溫膜處理裝置投產(chǎn)運行將不僅有效緩解作業(yè)區(qū)稠油污水回用難的現(xiàn)狀,也為后期作業(yè)區(qū)大規(guī)模使用燃煤流化床夯實了基礎(chǔ)。
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